5月初的渤海湾,海风仍带着微凉的潮气。天津南港乙烯装置连片铺开,宛若一片钢铁森林,李晨光站在循环水场前,抬眼望向一字排开的冷却塔。
“常规冷却塔降温时,大量水分会直接蒸发散失。我们用上节水消雾技术,能回收部分水汽,肉眼看上去雾气自然就小了。”李晨光抬手指向塔顶,解释其中门道。
2024年11月,天津南港乙烯项目正式投产。厂区39座冷却塔,是中国石化自有节水消雾技术首次大规模落地示范的载体,李晨光从项目设计之初便全程跟进。
如今高塔落成,成效也如期兑现:装置全年平均节水15%,每年可节省成本超千万元。
1992年大学毕业进厂,34年间,李晨光始终和工业水务打交道。地处缺水城市,如何平衡生产用水与资源约束,成了他多年深耕的课题。他把目光投向非常规水源利用:海水淡化引入、市政中水回用、雨水收集循环,一条多元补水路径渐渐清晰,实现增产不增水的突破。
在天津南港乙烯项目,李晨光还落地“污污分治、分类回用”的治理思路,对不同浓度污水实行差异化处理。依托专业攻关项目,厂区污水回用率突破72%,吨乙烯耗水指标跻身国内行业前列。
“节水不只是少用新鲜水,更要让每一滴水都物尽其用。”而节水,正是串联起资源节约与生态保护的关键抓手。节水效能提上来,环保指标自然同步向好。
炼油部循环水系统,曾是萦绕在李晨光心头的难题。这套系统水源构成复杂、水质波动频繁,设备腐蚀、管道结垢问题频发,直接制约装置长周期安稳运行。
他带着团队扎根现场,从参数到环节逐一排查调试。先优化多水源配比,稳住水质波动;再调整加药模式,由传统冲击式投加,改为连续平稳给药;同时升级智能调控,依托水质智能分析系统,实现实时监测、自动适配。
“以前靠经验估摸加药,现在有了这套系统,就像多了双‘眼睛’,水里的工况变化一目了然。”李晨光口中的“眼睛”,正是他牵头研发的水质智能分析化验平台。系统替代近七成人工化验工作,数据实时上传、调控精准高效。
单点智能突破之外,更有体系化布局。李晨光牵头承接集团水务信息化试点任务,搭建起“4+3+1+N”水务信息化管理平台,朝着智慧水务全面升级。眼下,水务专业AI智慧决策功能开发,又成了他新的攻坚目标。
深耕水务多年,李晨光总结出一套独特的“水足迹”管理理念:从水务装置节水、生产环节节能,到污水末端减排,构建起全流程一体化降本逻辑,把精细化用水管理渗透到每套生产装置。
从23岁到57岁,李晨光把最好的年华交给了水。他说,水是石化的“生命线”,守好了这条线,心里才踏实。